为了能够把生物质燃烧设备推向市场,实现其商品化生产,本研究从分析*代生物质成型燃料热水锅炉的设计依据出发,针对*代生物质成型燃料热水锅炉存在的炉膛温度高、排烟温度高等一些问题,进行了改进设计,并制造出一台42kw燃用生物质成型燃料的热水锅炉。在4种工况下对其进行热性能试验,各项热性能指标达到设计要求,弥补了*代存在的不足,其中燃烧效率zui高达94.84%,热效率zui高达80.81%。与*代生物质成型燃料热水锅炉相比,各项热损失、热效率和燃烧效率有着相似的变化规律,但其大小有着不同程度的改变: (1) 改进后的锅炉散热损失有了明显降低。改进前4个工况下散热损失在7.64%~33.28%变化,改进后4个工况下散热损失在1.11%~10.32%变化,改进后散热损失比改进前降低了6.53~22.96个百分点; (2) 改进后的锅炉排烟热损失有了明显降低。改进前4个工况下排烟热损失在10.65%~33.18%变化,改进后4个工况下排烟热损失在3.07%~16.11%变化,改进后排烟热损失比改进前降低了7.58~17.07个百分点; (3) 改进后的锅炉热效率有了一定程度的提高。改进前4个工况下热效率在52.96%~70.13%变化,改进后4个工况下热效率在63.99%~80.81%变化,改进后热效率比改进前增加了10.68~11.03个百分点; (4) 改进后的锅炉气体不*燃烧热损失、固体不*燃烧热损失和灰渣物理热损失有较小程度的增加。改进前4个工况下气体不*燃烧热损失在0.522%~1.267%变化,改进后4个工况下气体不*燃烧热损失在2.13%~6.72%变化,改进后气体不*燃烧热损失比改进前增加了1.61~5.45个百分点;改进前4个工况下固体不*燃烧热损失在1.275%~2.36%变化,改进后4个工况下固体不*燃烧热损失在3.26%~4.44%变化,改进后固体不*燃烧热损失比改进前增加了1.99~2.08个百分点;改进前4个工况下灰渣物理热损失在0.081%~0.091%变化,改进后4个工况下灰渣物理热损失在0.133%~0.139%变化,改进后灰渣物理热损失比改进前增加了0.052~0.048个百分点。 zui后应用商业软件Fluent对不加料冷态进行模拟,为以后更深入的模拟打下基础,为今后的改进设计提供参考依据。
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